热水机组爆管成因剖析和集中供热冷水机组爆管解决方法方法

本文通过一台14MW冷水机组因烧蚀而在运行中发生爆管车祸的例子,剖析集中供热机组运行中结垢生成的成因,以便找出了机组爆管的真实缘由。在此基础上,剖析机组运行管理的关键诱因及形成的后果,提出建设性建议,减少和缓解机组的日常管理和运行管理,减少氨氮强度和缓解检修品质,减少实际的机组运行管理水平,防治机组发生类似问题。

1、前言

这台QXS14-1.25/130/70-Q冷水机组建于1998年,并在曾经投入运行。该机组选用双燃烧器,上下布置。工艺步骤选用直供形式,即,机组的出水直接与用户散热器连结,散热后,通过循环泵,回到机组加热。该机组在每年夏季启用。在2003年,进行系统整修时,与现有的SZS14-1.25/130/90-Q冷水机组并联运行,并将原先的直供形式改建为间接取暖,即机组出水到换热,与用户的供暖介质传热后,通过一次网冷水循环泵回到机组加热。在2011年1月23日,QXS14-1.25/130/70-Q冷水机组在运行中发生了爆管车祸,造成机组低压保护停炉。经过查证,机组的燃烧室与对流传热区域的结合部,第二排第二列的炉管发生爆裂,爆管位置示意图见图1。爆裂口长40cm,最宽的位置,长度达3cm,爆裂口部位的材质严重炭化,见图2。

爆管车祸发生后,为了及时恢复取暖,采取了局部封堵举措,割掉爆裂的炉管,从锅筒内直接封堵,对机组进行水压实验,合格后投入使用,恢复取暖工作。

2、爆管成因剖析

发生爆管后,将发生了爆裂的炉管摘除,对炉管进行剖析,发觉爆裂处下部的早已被污垢挡住,挡住位置坐落炉管转弯处,污垢为黄色,经验血剖析,主要成份是CaCO3占69.4%、MgCO3占12%,Fe2O3占7.5%。因为炉管在下部低温区域锈斑,水循环不畅,在低温作用下,炉管在幅射、对流两种传质作用下,炉管内部的对流传热被破坏,炉管过热,在机组压力的作用下,发生了爆管。炉管锈斑状况,如图3。

3、锅炉锈斑的原理

水底的Ca2+、Mg2+的含量总和,称为水的熔点。在机组监察细则中明晰规定,机组的用水强度≤0.03mmol/L。Ca2+、Mg2+以离子型态分布在水底;虽然进行了软化处理的水,水底仍有部份硝酸根离子、碳酸氢根离子。因为碳酸氢根离子在水底一直在进行离解,即:

HCO3-←→H++CO32-(1)

虽然这个过程中,离解很微弱,但因为有(2)、(3)反应的作用,离解推进。这么,在机组运行中,总有生成不溶物质的条件:

Ca2++CO32-→CaCO3↓(2)

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Mg2++CO32-→MgCO3↓(3)

在反应式(1)中,在加热条件下,水底的碳酸氢根离解减缓,反应式(1)朝着左侧的速率小于朝着左侧的速率,CO32-离子含量降低,使得反应式(2)、(3)的反应速率加速,也就是在机组运行中,低温部位的管道内锈斑必定发生。

对于这台机组,自身容水量约为30m3,管线与换热容水量约为40m3,总计容水约70m3,额定循环流量为200m3/h,机组美白率为机组循环流量的1%,实际美白率为机组循环流量的5‰,根据实际美白率估算,机组在夏天暖气,运行时间为120天,这么,实际美白量为V:

V=200m3/h×5‰×24h/d×120d=2880m3(4)

这么,从机组注水降压到机组暖气结束停止运行,共计注入机组的软化水为2950m3。

Mg2+的原子量为24,Ca2+的原子量为40,按照氨氮验血结果,Mg2+强度占2%,Ca2+强度占98%,借此估算,在一个供气周期中,可烧蚀的量为:

2950m3×0.03mmol/L×1000L/m3=88.5mol

Mg2+的量为88.5mol×2%=1.77mol

Ca2+的量为88.5mol×98%=86.73mol

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这两种离子,根据最终都生成CaCO3、MgCO3沉淀物而缔结锈斑,[OT_page]以简化估算而同时说明机组锈斑的问题。

CaCO3的分子量为100,MgCO3的分子量为84,所以,最终,以完全锈斑的状况,理论锈斑的数目为:

CaCO3锈斑为100×86.73mol=8673g=8.673kg

MgCO3锈斑为84×1.77mol=148.68g=0.149kg

虽然机组的保湿氨氮完全符合机组监察细则的要求,但,软化水底在达标以后,依然有残余强度,机组运行中,补充到系统的水在持续不断的循环,残余强度最终就会在机组低温部位烧蚀。从估算的结果剖析,这一个供气周期中,可烧蚀的人数达到8.8kg,对于局部低温的炉管,这个数目早已构成恐吓。

在管网情况较好的状况下,系统修护率将要上升,修护量的提高,必定造成积碳人数降低,对机组的害处逐渐提高。

这台冷水机组,因为从1998年投用以来,因为其内部步骤的特殊性,在机组内部设计了三段步骤,通过层板,在锅筒内分段,将风冷壁管分成三部份,产生串联步骤,加长了传热步骤,延长了传热时间,有效的增加机组的提高体温的能力。也正是这个缘由,搁板的阻隔,日常管理中很难发觉各炉管的实际状况,然而,在每天的年度检测中,也难于发觉存在的问题,每天检测、检修中,可视部份的炉管情况都挺好;而低温部份的炉管难于检测和检修;使用12年中,始终都没有进行过物理擦洗,多年的污垢,在长期的运行后,最终以堵塞炉管而发生车祸。

4、锅炉运行管理的启示

机组作为工业生产的一种特种设备,有很全面的规范和机制,成因很简略,发生危险,形成的后果相当严重.强化管理,保证安全生产,是企业应当做好的工作。为防治再发生类似爆管车祸,结合多年的运行管理,剖析和小结这起爆管车祸,我们感受出一些启示,供机组的运行管理参考。

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(1)运行中的管理,应严苛执行操作细则。机组的操作细则明晰了机组运行操作的详细程序,是机组安全运行的基本保障。操作行为满足细则的要求,机组运行符合自身的运行规律,能够安全运行。

(2)着力推进机组的氨氮管理,确保机组用水符合氨氮要求。这儿有个弊端,就是觉得机组氨氮合格就不会发生机组水垢的问题。经过上述的估算,虽然机组的用水强度≤0.03mmol/L,但这儿仍旧存在残余强度,在机组运行中热水锅炉,都会以油渍方式,在炉管中聚积。在这台机组爆管车祸发生后,我们对机组炉水进行验血,强度没有超标。我们日常管理中,有专人负责机组总磷的验血,做到每班一次验血,技术员定期抽查,都符合要求。但最终结果还是发生了问题。为此,在机组氨氮管理中,应尽或许增加机组用水的熔点,提高残余强度,因而减少对机组的害处。

(3)推进机组年度检修工作。冷水暖气机组在运行一个暖气周期后,[OT_page]要执行年度检修工作。检修工作对于机组后续的运行,相当关键。不仅通过检修,确保机组所有部件完好、性能达到要求外,还须要重点对机组炉管进行疏通,确认每根炉管都畅通无阻,以保证循环畅通,同时,这还可以消除管内部份疏松蓄积物。

(4)针对机组自身的结构特征,应采取相应的举措,确认机组的状态。这台14MW冷水机组,因为其自身的结构特征,辅以厚板制做的层板,将机组内部步骤分隔成三段串联步骤,因为层板选用了冲压密闭,致使检修的难度提高,没有定期切割层板,进行炉管疏导,日积月累,经常运行下去,污垢逐年增厚,最终完全堵住了炉管,发生了炉管爆裂的车祸。针对这些特定的机组结构,要下决心定期切割层板,进行炉管的检测、疏通等维护工作,确保完好状态,为安全运行夯实基础。

(5)根据机组监察细则的要求,做好每年的年度检测。这个年度检测应由有资质的单位或机构进行,确认机组的情况是否符合安全运行的条件,并有检测报告。虽然这台14MW冷水机组进行了机组年度检测,因此,虽然年度检测属于常规检测,虽对机组本体的受压器件的完好情况、内部磨蚀状况、水冷壁管、对流管束、炉墙等进行了全面检测,但污渍的状况,常常难于分辨。虽然这么,那样的检测也可以挺好地避免有缺陷的机组投入使用,防止车祸发生。

(6)定期进行机组物理擦洗。这台14MW的冷水机组,运行10余年,没有进行擦洗,成因很简略,在每年的机组检修和机组检测时,可视部份的炉管(对流管、水冷壁管)的管口都没有发觉有皱折、结垢,很白净,所以热水锅炉,没有采取物理擦洗。上面剖析了机组锈斑比较严重的区域常常在机组低温区域,这部份炉管却不能通过常规的方式进行辨别。现在虽非先进的窥镜,但在实际的运行管理中,生产单位配置那样设备十分少。这么,采取定期擦洗的举措,才能有效地降低机组炉管内的脏污,防止类似车祸发生。

(7)推进机组低温部位的防护。这台14MW冷水机组,在燃烧室尾部与对流传热的结合区,是窑炉体温的检查点,即这个位置的气温最高。同时,只是踏入对流传热的开始。因而,机组运行中,这个部位的幅射传质与对流换热都很强,从这起车祸的结果看,说明了这个问题。在机组安装或检修过程中,须要非常关注这一点,可以采用耐低温材料对这部份炉管进行适当保温处理,减少炉管受热硬度,减少缩孔速率,这对于防治类似车祸有积极的作用。

5、结束语

机组安全运行是机组管理的目标之一,重视机组的细节管理、执行规范,是基本要求。在实际运行管理中,结合不同类别的机组的自身的管理还要,应采取相规避策,这是保证机组安全运行的重要方式。通过几年的机组运行管理实践,结合这台14MW冷水机组发生的爆管车祸例子,小结出几点启示,希望对机组运行管理和防治或许发生的问题起到一定的帮助作用。

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--吐哈油井公司矿区服务事业部安全环保部祁玉童;吐哈油井公司矿区服务事业部塔河物管公司林飞宇贾占伟

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